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鑄鐵T型槽平臺1×3米T型槽平臺做工細致

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  • 精度:0-1-2-3
  • 硬度:hb170-240
  • 材質:ht250
  • 發布日期:2022-10-18 09:09
  • 有效期至:長期有效
  • 商機區域:全國
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詳細說明
由于鑄鐵T型槽平臺含氧量不同,是造成高爐生鐵具有重要原因。鑄造鑄鐵T型槽平臺的生鐵由于含氮量少,會具有大量的粗大石墨,并容易出現石墨漂浮。在厚大斷面的鑄鐵T型槽平臺或熱節處易出現氮氣孔。除了廢鋼帶入氮氣以外,加入到鐵液中的鐵合金,也會使鑄鐵T型槽平臺中的含氧量增加。此外,增碳劑、樹脂粘結劑和涂料也會使球墨鑄鐵中的含氮量高。經研究表明,鑄鐵T型槽平臺鐵液中的含氮量≤0.009,一旦超過0.009,則生成氮氣孔的概率急劇增加,防止鑄鐵T型槽平臺氮氣孔的形成,可采取如下的措施:
1、降低鑄鐵T型槽平臺廢鋼加入量,以減少帶入的氮量。另外,增加碳當量也會使平衡含氮量降低。
2、鑄鐵T型槽平臺采用電爐熔煉。采用電弧爐或感應電爐熔煉時,鐵液中的含氮量在球化處理前一般是:ω(N)=0.004~0.007;而用沖天爐的鐵液,可高達ω(N=0.007~0.014。但是,對于沖天爐熔煉的鐵液,經過15~30min保溫后,則鑄鐵T型槽平臺含氮量可降至ω(N)=0.008。這是因為在保溫過程中,不熔解的氮化物上浮,使含氮量達到平衡。由于球墨鑄鐵含碳量和硅量高,致使鐵液中的熔解含氮量降低。當用球化劑和孕育劑處理后,含氮量有所下降。對于鑄鐵T型槽平臺沖天爐鐵液含氮量可降至ω(N)=0.0065~0.0075;對有電爐鐵液則可降至ω(N)=0.004~0.005,此時,不會有氮氣孔出現,也不會因含有許多的氮而導致形成碳化物或珠光體。
3、降低鑄鐵T型槽平臺含錳量。文獻報導,若把含錳量由ω(N)=0.9降至ω(N)=0.75,并適當提高鑄鐵T型槽平臺澆注溫度,則可把由氮氣孔而導致的廢品率降低至原來1/10。
4、提高鑄鐵T型槽平臺澆注溫度。隨著鐵液溫度的降低,鑄鐵T型槽平臺鐵液中含有的氮會析出,經聚后會形成一定尺寸的氣泡。此時若提高澆注溫度,氣泡會靠自身建立起來的壓力,從鐵液中逸出。如果鑄鐵T型槽平臺是在較低的溫度下澆注,則形成的氣泡不能逸出,停留在機床鑄件中,將形成氮氣孔。
大型鑄鐵T型槽平臺要求有較高的強度和剛度,受載荷后不易變形,而且要求耐磨,使用壽命長。為此,鑄鐵T型槽平臺可以滿足這些要求。
1、改進鑄鐵T型槽平臺妨礙起模的凸臺、凸緣和助板的結構。
2、取消機床鑄件外表測凹。
3、改進機床鑄件內腔結構以減少砂芯。
4、減少和簡化分型面。
5、有利于鑄鐵T型槽平臺砂芯的固定和排氣。
6、減少清理鑄鐵T型槽平臺的工作量。
7、簡化模具的制造。
8、大型復雜鑄鐵T型槽平臺的分體鑄造和簡單小件聯合鑄造。
從2002年,威岳機械http://www.chinaweiyue.com/開始生產大型機床的立柱、橫梁、工作臺、床身、底座等。重量一般為3~20t,大鑄件重40t。該廠采用15T沖天爐熔煉鐵液,采用土硅鐵鎂合金(含鎂為2~4)。鑄鐵T型槽平臺出鐵溫度1400℃左右,澆注溫度為1350~1370℃。當鐵液中含硫為0.05~0.08時,加入土硅鐵鎂合金是鐵液的1.2~1.8。處理后用鐵液0.3~0.6的硅鐵進行孕育。為了珠光體基體的形成,附加0.05的銻,處理后珠光體量達70,蠕蟲狀石墨量達60。鑄鐵T型槽平臺的抗拉強度比灰鑄鐵提高30~60,鑄鐵T型槽平臺彈性模量提高30~50。機床大修期有灰鑄鐵的3~5年延長到8~10年。
聯系人:威岳機械謝女士15350773479竭誠為您服務!
 
原文鏈接:http://www.lg5658.com/shangji/show-15774.html,轉載和復制請保留此鏈接。
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