青島科成億環保電力科技有限公司干渣機設備的調試:
1. 設備的調試
4.1 調試前的準備
4.1.1
本體檢查
(1) 檢查各段的密封、聯結是否可靠,螺栓是否緊固。
(2) 檢查各減速機潤滑油的牌號和油量。
(3) 檢查各軸承座的緊固螺栓、潤滑脂、密封等情況。
(4) 檢查各托輥、托輪、輥筒、鏈軸等的轉動是否輕松、靈活。
(5) 檢查各電機的接線及運轉方向是否正確。
(6) 檢查張緊滑板是否處于自由狀態,是否移動靈活。
(7) 檢查輸送鏈各焊點的焊接是否可靠。
(8) 檢查輸送鏈與兩側防跑偏輪的間隙是否均勻。
(9) 檢查清掃鏈的開口鏈與刮板的連接螺栓是否緊固。
(10) 檢查清掃鏈的回程鏈條是否在托輪的鏈槽內。
(11) 清除本體內所有不屬于本設備的物品。
檢查結果記錄于表 4.1-1
4.1.2
液壓系統檢查
(1) 檢查各管路接頭的聯結是否可靠。
(2) 液壓站內各換向閥、儀表是否正常。
(3) 液壓油泵的運轉方向正確,運轉無異常聲響。
(4) 檢查油箱的液壓油量,液壓油的液面應在油標刻度的2/3以上。
檢查結果記錄于表 4.1-2
4.1.3
電控檢查
(1) 檢查控制箱是否符合安全要求。
(2) 檢查動力線是否接入。
(3) 檢查各電機的接線是否可靠,電機的轉向是否正確。
(4) 檢查各電氣控制元件是否正常。
(5) 檢查各控制信號的反饋是否正常。
檢查結果記錄于表 4.1-3
4.2試車
4.2.1
啟動液壓油泵,調整油壓,設定輸送鏈油壓為4.5 MPa(限壓為7.5 MPa),設定清掃鏈油壓為 2
MPa(限壓為3 MPa)。
4.2.2
切換輸送鏈換向閥,對輸送鏈進行張緊。
4.2.3
切換清掃鏈換向閥,對清掃鏈進行張緊。
4.2.4
啟動輸送鏈電機,設定頻率為 5 Hz。
4.2.5
啟動清掃鏈電機。
4.2.6
觀察輸送鏈、清掃鏈的運行情況(在彎段處,輸送鏈與壓輪、托輥有可能不接觸,造成壓輪、托輥不轉動)。
4.2.7
設備運行一小時后停機,檢查設備各處的密封、連接及滲漏情況。
4.3 空負荷試運行
4.3.1
空負荷運行8 小時(20Hz)。
4.3.2
記錄張緊輥筒、張緊鏈軸的位移量,電機的功率、電流、電壓、溫升,輥筒及鏈軸的轉速,軸承座的溫升等。
4.3.3
觀察輸送鏈、清掃鏈的運行情況,并對箱體作檢查。
將運轉情況記錄于表 4.3-1
4.4 空負荷調速試驗(5~40Hz)
4.4.1
作5 Hz、20 Hz、30 Hz、40 Hz的調速運行試驗,每個頻率段運行 2小時。
4.4.2
記錄各頻率段的電機功率、電流、電壓、轉速、溫升,軸承座的溫升,環境溫度,張緊輥筒、鏈軸的位移等。記錄表同
4.3-1
4.4.3
試驗后的檢查
4.4.3.1減速機
(1) 密封件、軸承是否完好無損,溫升是否正常。
(2) 輸出軸及結合面有無滲漏。
4.4.3.2軸承座
(1)緊固螺栓有無松動。
(2)密封面有無滲漏。
4.4.3.3輸送鏈與箱體兩側的防跑偏輪的間隙是否均勻,與托輥、托輪的磨損情況。
4.4.3.4輸送鏈、輥筒的磨損情況。
4.4.3.5輸送鏈鋼板重疊部分的磨損情況。
4.4.3.6清掃鏈的連接螺栓是否松動。
4.4.3.7清掃鏈刮板與底板的磨損情況。
4.4.3.8清掃鏈有無發生卡鏈、掉鏈現象。
檢驗結果記錄于表 4.4-1
4.4.4
干渣機連續空負荷運行不少于 48 小時,并作記錄。
干渣機由尾部、平段、彎段、斜段、頭部、平臺、液壓站、電控系統等部分組成。(見圖 1-1 干渣機示意圖)
1.2尾部為張緊部分,通過二對液壓油缸,分別對輸送鏈和清掃鏈進行張緊。
1.3平段為灰渣收集部分,灰渣通過鍋爐渣斗及擠渣機落到輸送鏈上,通過輸送鏈對灰渣進行收集、輸送。輸送鏈上的鋼絲網可以緩沖灰渣墜落所產生的沖擊力。
1.4彎段為輸送的變向部分,在該段輸送鏈、清掃鏈改變運行方向。
1.5斜段為灰渣的提升部分,使渣塊在負壓風的作用下進行降溫。
1.6頭部為干渣機運行的動力部分和出渣口,該段設置兩臺帶減速機的電機,分別驅動輸送鏈和清掃鏈。
1.7平臺為操作、維護、檢修設置。
1.8液壓站為張緊油缸提供動力。
1.9電控系統為干渣機的運行、控制系統。
清掃鏈空運轉48小時后拆檢和外觀檢驗表序號檢驗內容檢驗要求檢驗結果1減速機a) 輸出軸及各接合面油無泄漏。
b) 密封件、軸承無損壞。 2鏈輪a) 在正常張緊力條件下,如果頻繁發生跳鏈、卡鏈、掉鏈,應按MT231檢驗其幾何尺寸。
b) 如出現磨損,按MT231規定,檢驗齒面硬度及淬火深度。 3刮板和底板a) 檢驗刮板與底板間的摩擦情況,底板如出現明顯磨痕,應檢查安裝情況以及調整開口連接環螺栓的位置。
b) 在試驗中發生斷裂或變形時,應進行抗彎試驗。 4鏈條用游標卡尺或鋼尺測量兩個連接環之間的鏈條外廓長度(不包括鏈條兩端和連接環鉸接的兩個環),測量13對。 5密封、潤滑如有漏油、滲油現象,應拆卸檢驗。 6開口環檢查刮板連接螺栓是否松動。2兩段輸送鏈之間的鋼絲網用串條連接,串條端部與鋼絲網端部用不銹鋼焊絲焊接。 合格判斷依據:
a) 空負荷運轉功率消耗小于50%為合格。
b) 噪聲≤80dB(A)為合格、溫升≤30°C為合格。
c) 刮板清掃鏈與鏈輪機頭、機尾在試驗中出現問題,允許修磨,修復后能正常運轉為合格。
d) 密封處出現問題允許修理,修復后正常運轉視為合格。
e) 減速機、鏈輪組件、圓環鏈等重要部件在試驗中出現損壞,則判為不合格。
f)空負荷試驗必須連續運行48小時,如出現故障或調整而中斷,時間應重新計算。操 作員: 檢 驗 員: 檢驗日期: 年 月 日 5.3 輸送鋼帶的調試(1)試車前必要的準備工作見表2.3-1